随着中国标准不断提高,进口设备更不上生产的需要,请外方升级改造,需要高昂的费用。近日,武钢有限公司技能大师周雪清主动请缨,牵头对条材厂轨梁线一套进口设备进行自主升级获得成功,花费成本为0元。
据了解,这套“NDT超声波在线检测系统”进口设备于2007年上线,用于探测钢轨内部的异常结构或缺陷,被职工称为跟钢轨做“B超”。钢轨在探伤前,必须将附着在其表面的氧化铁皮清除干净,便于超声波探头与钢轨表面更好地贴合,探伤结果才能准确。
这些年,随着我国高铁技术快速发展,对钢轨制造和检测标准也迭代升级。按照最新标准,这套进口设备已经无法完全满足要求。
“当时最大的问题是钢轨腰部氧化铁皮清扫不干净,导致探伤检测系统误报率高达30%。”全国首位国家无损检测“双高级资格”持有者周雪清介绍,误报后需人工介入处理,严重影响生产效率和探伤结果,而联系外方升级改造,不仅要等,而且还贵。
“我们等不起,也等不得。”周雪清根据现场实际情况,提出加装一套“钢轨腰部氧化铁皮自动清扫系统”。经过多次现场测绘,反复修改设计,最终敲定方案。他带着徒弟范进军、张凯等人在现场寻找可用配件,从报废设备上拆下旧气缸,从变形探伤起落架上拆下滑块,从清洁站淘出可利旧的铁刷……不花一分钱就找齐了所有配件并完成组装投入使用。
在轨梁线检测中心可以看到,当钢轨在辊道上运行时,一组由液压缸推动的氧化铁皮清扫刷自动贴了上去,准确地顶住钢轨腰部,附着在上面的氧化铁皮随着钢轨的运行,掉落在回收区内。钢轨在经过探伤检测后再从另一端出来,而清扫下来的氧化铁皮还能回收再利用,实现了极致降本增效。
“新加装的这套系统很好用,氧化铁皮扫得干净,现在误报率只有5%左右,效率高多了。”工作人员说。(程刚、蒋蓓)